1、將沈陽(yáng)機床的PWE設為0,關(guān)閉數控電源,5min后開(kāi)機,沈陽(yáng)機床參數恢復完畢。
2、一臺帶FANUC OMC控制系統的數拖hⅡ工中心,由于沈陽(yáng)機床的控制裝置出現偶發(fā)性故障,引起了沈陽(yáng)機床的加工坐標軸z方向發(fā)生偏移,偏移量為3mm,導致ATC自動(dòng)換刀不到位,使加工出來(lái)的零件在Z方向的尺寸不合格。但是沈陽(yáng)機床的運轉狀況良好無(wú)反映,CRT顯示屏也無(wú)任何報警信息。維修人員在認真調查了發(fā)生異,F象的前后狀況,得出以下幾種可能的原因:
①沈陽(yáng)機床的ATC機械手進(jìn)行刀具交換中沒(méi)有到位。
②沈陽(yáng)機床Z軸坐標位置原點(diǎn)有偏移。
③沈陽(yáng)機床異常狀況與CNC數控裝置參數有關(guān)。
通過(guò)檢查,排除了①、②兩項因素。根據這類(lèi)數控機床的特點(diǎn),分析檢查了與坐標位移有關(guān)的參數,發(fā)現第510號參數是Z坐標軸的柵格位移量( CRDSZ),其設定值在(o~+32767) y,m或(O~-32767) Wm。機床在執行參考原點(diǎn)時(shí),首先會(huì )碰到減速限位開(kāi)關(guān)。一旦減速信號發(fā)出,沈陽(yáng)機床變?yōu)榈退僖苿?dòng),當移動(dòng)部位到達柵格位置時(shí)進(jìn)給也就停止,返回參考點(diǎn)工作才完成。由于機床的異常原因,使Z軸參考原點(diǎn)偏移約3mm,這個(gè)偏移量是與坐標軸柵格移位量有關(guān)的,查看CRT畫(huà)面510號參數,它的膘始設定值是- 6907 pLm,由于加工的工件是過(guò)切削而超差,F將這一數據修改為-9907 pLm。再重新開(kāi)機。先作機床返回原點(diǎn)、自動(dòng)交換刀具等一系列動(dòng)作都正常后;再進(jìn)行加工試驗,將加工完成的工件送檢后證實(shí)合格。這種方法對維修人員來(lái)說(shuō),不同于以往的只忙于查找損壞器件的維修處理,而是按CNC控制裝置的數據變化去分析和查找數控沈陽(yáng)機床故障。